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- 《石油与天然气化工》
- 2025年 第54卷 第2期
- 出刊日期:2025-04-25
《石油与天然气化工》重点报道石油与天然气工业化学化工领域的新技术及新经验,是全面报道油气处理、加工及其利用技术的科技期刊,设置了油气处理加工与利用、新能源与新材料、油气田开发、分析计量与标准化、安全与环保5个专栏。
- 三级反应耦合系统生产硫氢化钠的酸性气处理工艺及应用
- 刘成军,温世昌,王民,蔺冰军,周璇,蒋正初
- 2025 Vol.54(2):1-8[摘要](84)[PDF](14)HTML
- 基于铜基配位的新型氧化还原脱硫溶剂开发
- 王南伟,王雪凝,刘东,戴攀,薛靖文,陈鸿元,陈焰洪,邱奎
- 2025 Vol.54(2):9-15[摘要](83)[PDF](16)HTML
- 柴油深度加氢脱硫体相催化剂的制备及表征
- 徐景东,陈伟敏,李慧胜,王美玲,曾晓霖,徐人威
- 2025 Vol.54(2):16-22[摘要](77)[PDF](22)HTML
- 高含硫天然气三甘醇脱水工艺水露点敏感参数研究
- 唐秋平,姚江,练兴元,刘辉,庞钰,罗刚,冉丽君,薛小红
- 2025 Vol.54(2):23-28[摘要](84)[PDF](15)HTML
- 硫磺回收装置制硫炉余热锅炉结垢堵塞原因分析及对策
- 贾正万,陈进旺,白新华
- 2025 Vol.54(2):29-34[摘要](80)[PDF](15)HTML
- 甲醇耦合轻烃芳构化反应万吨级工业试验模拟计算
- 魏书梅,徐亚荣,夏刚,樊金龙,朱学栋
- 2025 Vol.54(2):35-39[摘要](86)[PDF](14)HTML
- Aspen HYSYS联合Box-Behnken响应面法优化L-BOG深冷提氦工艺研究
- 游赟,颜黎,程晓明,周新渊
- 2025 Vol.54(2):40-50[摘要](75)[PDF](28)HTML
- 基于机理分析与数据驱动的CO2溶解度计算方法
- 阎凤元,雷海申,王睿,郭俊垚,林炬,李金许,张雷,史博会,宋尚飞
- 2025 Vol.54(2):51-61[摘要](82)[PDF](17)HTML
- 基于响应面法的天然气压差发电参数优化
- 张朋岗,杨冬磊,程曦,骆兴龙,李玮,李有江
- 2025 Vol.54(2):62-70[摘要](84)[PDF](11)HTML
- 专利视角下的高压气态储氢压力容器技术趋势分析
- 丁贺,刘宇实
- 2025 Vol.54(2):71-78[摘要](77)[PDF](16)HTML
- 微胶囊聚合物在多孔介质中的渗流与驱油特征
- 徐辉,宋倩,巩锦程,董雯
- 2025 Vol.54(2):79-84[摘要](78)[PDF](15)HTML
- 芳基脂肪酸金属盐体系的稠油催化降黏性能
- 穆健,郑延成,孙志飞,常世腾,曾小丁
- 2025 Vol.54(2):85-91[摘要](81)[PDF](15)HTML
- CTBN和纳米SiO2改性环氧树脂颗粒改善油井水泥脆性研究
- 严海兵,张啸锋,赵启阳,陈敏,张成金,石庆
- 2025 Vol.54(2):92-99[摘要](80)[PDF](15)HTML
- 木质素胺化改性及耐温耐盐堵水凝胶的制备及应用
- 亢智,马清杰,耿绍,石鑫,李生林,王克彦,温洋兵
- 2025 Vol.54(2):100-106[摘要](85)[PDF](25)HTML
- 低渗高盐油藏段塞表面活性剂组合调驱研究
- 杨永钊,张雪莹,周昱君,周明,郭肖,马江波
- 2025 Vol.54(2):107-112[摘要](79)[PDF](15)HTML
- 富钙质胶结物低渗储层强酸酸化伤害机理及改进措施
- 南源,马双政,张耀元,陈小娟,谢伟浩,唐洪明
- 2025 Vol.54(2):113-118[摘要](79)[PDF](27)HTML
- 基于气相色谱法的掺氢天然气分析研究
- 张佩颖,陈勇,涂振权,周理,李蒲智
- 2025 Vol.54(2):119-125[摘要](82)[PDF](24)HTML
- 基于质量平衡法的加臭剂四氢噻吩品质鉴定方法
- 宋超凡,张苏敏,吴岩,李海川,刘仁红,李志昂
- 2025 Vol.54(2):126-130[摘要](75)[PDF](16)HTML
- 防冰剂对飞行器喷气燃料使用性能指标的影响
- 邢志娜,黄敬如,王禹涵,孟超,王振
- 2025 Vol.54(2):131-135[摘要](77)[PDF](17)HTML
- 油气处理厂产量衰减工况下的能量系统分析与优化
- 任永苍,邓乾星,曾海刚,张凌玮,苗馨月,郭新勇,王彧斐
- 2025 Vol.54(2):136-143[摘要](84)[PDF](14)HTML
- TX-100/SDS/微生物协同修复含油土壤研究
- 杜正杰,何平,王清威,郝维露,李雨彤,高天玮,钟诚
- 2025 Vol.54(2):144-150[摘要](74)[PDF](23)HTML
油气处理加工与利用
新能源与新材料
油气田开发
分析计量与标准化
安全与环保
- 三级反应耦合系统生产硫氢化钠的酸性气处理工艺及应用
- 刘成军,温世昌,王民,蔺冰军,周璇,蒋正初
- 目的 开发一种用于处理含硫化氢酸性气的低成本硫氢化钠(NaHS)生产工艺并进行工业化应用,实现尾气达标排放。方法 将酸性气原料与混合碱液在塔式一级反应器内逆流接触并发生反应,反应后的粗NaHS溶液、循环碱液、一级净化气分别进入汽提塔、循环冷却器和搅拌槽式二级反应器;二级反应器内反应后的二级碱液和二级净化气分别进入半成品罐和静态混合器式三级反应器;三级反应器内反应后的气液两相反应产物进入半成品罐;半成品罐分出的半成品碱液与循环碱液混合后作为混合碱液返回一级反应器,分出的三级净化气在水洗分离罐内与除盐水接触后产生氨水。结果 经工业化装置验证,该工艺在不对酸性气原料进行预处理的情况下,可有效脱除NaHS产品中的氨类等杂质,可根据市场需要灵活生产出不同规格的NaHS产品,并保证净化气达标排放,还可生产氨水。结论 该工艺具有资源化利用程度高、NaHS选择性高、操作灵活、设备和操作费用低的特点,可为其他酸性气处理装置提供参考。
- 2025  Vol.  54(2):    1-8
    [摘要](84)     [PDF](14) - 基于铜基配位的新型氧化还原脱硫溶剂开发
- 王南伟,王雪凝,刘东,戴攀,薛靖文,陈鸿元,陈焰洪,邱奎
- 目的 针对适用于中、小规模含硫井口气脱硫的Lo-cat液相氧化还原脱硫工艺,改善传统液相氧化还原脱硫剂存在的稳定性差、硫容量低、产物易堵塞设备等问题,进一步研发出更加绿色高效的湿法氧化还原脱硫剂体系。方法 以N,N二甲基甲酰胺(N,N-Dimethylformamide,DMF)和水的混合物作为溶剂,加入氯化铜和螯合剂制备出绿色高效的铜基湿法氧化还原脱硫剂,对该脱硫剂的结构和热稳定性进行测定,开展脱硫实验,以考查不同种类的螯合剂、铜离子与螯合剂比例、温度、水含量及H2S气体流量对脱硫性能的影响,同时考查了吸收、再生过程中氧化还原电位和pH的变化规律及脱硫剂的重复脱硫性能。结果 所研发的脱硫剂在60 ℃以下可稳定工作,最佳脱硫温度为40 ℃,在30 mL DMF+10 mL水所构成的脱硫溶液中,加入2 g CuCl2和2 g胺类螯合剂组成的脱硫剂具有相对较高的脱硫效果,硫容高达14.83 g/L。结论 所研发的脱硫剂可在高效吸收H2S的同时得到较高的硫容量,可为天然气脱硫工艺提供参考。
- 2025  Vol.  54(2):    9-15
    [摘要](83)     [PDF](16) - 柴油深度加氢脱硫体相催化剂的制备及表征
- 徐景东,陈伟敏,李慧胜,王美玲,曾晓霖,徐人威
- 目的 研制出高性能的柴油深度加氢脱硫催化剂。方法 制备了一系列不同Mo/(Mo+W)原子比的Ni-Mo-W复合氧化物,利用低温N2吸附、XRD、XRF、XPS、H2-TPR和SEM技术对复合氧化物进行了表征,并以复合氧化物为前驱体制备了体相加氢催化剂。考查了以常二线、常三线混合柴油为原料时体相加氢催化剂和工业负载型催化剂的柴油深度加氢脱硫活性。结果 在Ni-Mo-W复合氧化物中,随着Mo/(Mo+W)原子比的降低,其比表面积逐渐降低,孔径逐渐增大。Ni-Mo-W复合氧化物存在Ni、Mo和W之间的相互作用,从而改变Ni-Mo-W复合氧化物的物相、形貌和可还原性等。以Ni-Mo-W复合氧化物制备的体相加氢催化剂具有超高的加氢脱硫活性和芳烃饱和性能,其加氢脱硫活性比工业负载型催化剂高3.95倍。结论 深度加氢脱硫体相催化剂可满足高标准清洁柴油生产的需要。
- 2025  Vol.  54(2):    16-22
    [摘要](77)     [PDF](22) - 高含硫天然气三甘醇脱水工艺水露点敏感参数研究
- 唐秋平,姚江,练兴元,刘辉,庞钰,罗刚,冉丽君,薛小红
- 目的 确定影响高含硫天然气三甘醇(TEG)脱水工艺水露点的敏感参数。方法 基于现场实际监测数据,使用关联分析的方法对原料气入塔流量、原料气入塔温度、原料气入塔压力、贫液入塔温度、重沸器温度、TEG循环量、贫液质量分数、TEG溶液pH 这8个影响因素与水露点的关联程度进行评价。结果 TEG溶液pH、原料气入塔温度、贫液入塔温度、原料气入塔压力与水露点的关联度值均大于0.9,是影响高含硫天然气TEG脱水工艺水露点的敏感参数。结论 该研究结果可为优化高含硫天然气TEG脱水工艺运行参数、提高脱水效率及降低能耗提供依据。
- 2025  Vol.  54(2):    23-28
    [摘要](84)     [PDF](15) - 硫磺回收装置制硫炉余热锅炉结垢堵塞原因分析及对策
- 贾正万,陈进旺,白新华
- 目的 解决硫磺回收装置运行过程中因制硫炉余热锅炉过程气侧结垢堵塞导致余热锅炉过程气出口温度升高、系统压差增大、制硫炉被迫停工检修等问题。方法 对停炉检查后发现的灰白色粉状堵塞垢物进行了化验分析,针对杂质元素的来源进行了系统性分析。结果 化验分析结果表明,堵塞垢物的主要成分是铁和硅两类杂质元素的氧化物,确定了杂质元素主要通过常减压污水进入酸性水汽提、再由酸性水汽提含氨酸性气进入制硫炉的路径。上述杂质元素进入制硫炉后经脱水、氧化反应生成其氧化物附着在余热锅炉管束内壁,日积月累后造成管束的堵塞。结论 为了避免杂质元素进入制硫炉,通过采取降低含氨酸性气温度、加强含氨酸性气脱水和改造常减压污水流程等措施,使制硫炉结垢问题得到了有效的解决,保证了硫磺回收装置的长周期稳定运行。
- 2025  Vol.  54(2):    29-34
    [摘要](80)     [PDF](15) - 甲醇耦合轻烃芳构化反应万吨级工业试验模拟计算
- 魏书梅,徐亚荣,夏刚,樊金龙,朱学栋
- 目的 为万吨级甲醇耦合轻烃芳构化反应工业试验提供理论数据支撑,指导工业试验开工运行。方法 采用Aspen Plus软件模拟计算甲醇耦合轻烃芳构化反应过程,与真实反应体系的反应结果进行了对比,并在流程模拟计算的基础上结合前期研究结果,编制了万吨级工业试验方案。结果 研究发现:模拟计算反应器出口的产物组成与试验结果接近,进料温度在320~380 ℃范围内,芳烃收率均在30%以上,绝热温升在41 ℃以内。结论 甲醇耦合轻烃芳构化反应温和可控,工业放大过程易于控制,不会出现反应床层飞温的现象,编制的万吨级甲醇耦合轻烃芳构化反应工艺技术方案可为工业试验的开展及工业应用奠定技术基础。
- 2025  Vol.  54(2):    35-39
    [摘要](86)     [PDF](14) - Aspen HYSYS联合Box-Behnken响应面法优化L-BOG深冷提氦工艺研究
- 游赟,颜黎,程晓明,周新渊
- 目的 优化调节某L-BOG深冷提氦装置的关键工艺参数。方法 采用Aspen HYSYS建立流程模型,分析精馏塔温度、回流比等参数对能耗及回收效果的影响,并通过Box-Behnken响应面法设计建立交互作用条件组合试验,模拟得出组合参数优化调节数据。结果 模拟结果显示,精馏塔压力对流程的影响极小,而降低温度、增加回流比以及高位塔板进料均提高了氦回收率,响应曲面分析明确了各变量对氦体积分数和冷凝器、再沸器功率影响的显著性排序。经模型优化,设定精馏塔进料温度为?160 ℃,塔顶回流比为0.655,进料位置为5#塔板,装置设备总能耗降低了20.31%,氦回收率提升了0.12个百分点。结论 基于HYSYS模拟联合Box-Behnken响应面法建立的多因素预测回归模型,可为L-BOG深冷提氦装置提供合理的组合参数运行值,显著降低了设备能耗并提高了氦回收率。
- 2025  Vol.  54(2):    40-50
    [摘要](75)     [PDF](28) - 基于机理分析与数据驱动的CO2溶解度计算方法
- 阎凤元,雷海申,王睿,郭俊垚,林炬,李金许,张雷,史博会,宋尚飞
- 目的 在碳捕集封存技术发展背景下,为能更高效准确地计算CO2在水中的溶解度,分别探究基于机理分析与基于数据驱动的CO2溶解度计算方法。方法 首先,根据公开文献收集、整理了2 029组不同温度、压力条件下CO2在水中的溶解度数据并建立数据库;随后,利用该数据库对经典的亨利定律进行了修正,并且在修正时考虑压力在水合物生成区域内可能生成水合物的影响;最后,基于BP神经网络建立了数据驱动模型来计算CO2在水中的溶解度。数据驱动模型建立的过程中,以相对误差作为模型评价指标,优选温度、压力和矿化度作为输入变量。结果 亨利定律修正后压力低于15 MPa时计算结果的平均相对误差为25.29%,与修正前相比下降了27.11个百分点;压力高于15 MPa时计算结果的平均相对误差为29.49%,与修正前相比下降了91.86个百分点。数据驱动模型的平均相对误差降低至20.64%,计算结果比修正后的亨利定律更为准确。结论 提出了简便有效、精度更高的CO2溶解度计算方法。
- 2025  Vol.  54(2):    51-61
    [摘要](82)     [PDF](17) 新能源与新材料
- 基于响应面法的天然气压差发电参数优化
- 张朋岗,杨冬磊,程曦,骆兴龙,李玮,李有江
- 目的 解决压差发电装置发电功率低的问题,优化工艺参数。方法 ①通过常规㶲及高级㶲分析法发现透平膨胀机可避免外源㶲损占比达42%,表明装置自身的运行参数设置不合理,导致了高?损。②采用响应面法分析和优化运行参数,以进出口压力比、进口温度、天然气体积流量作为因素变量,以发电功率、总㶲损作为响应值,设计13组试验。结果 进出口压力比和天然气体积流量间的交互作用对发电功率的影响最显著,进出口压力比和天然气体积流量的交互作用、进口温度和天然气体积流量的交互作用对总㶲损的影响显著。据此,提出通过提高进出口压力比、天然气体积流量和降低进口温度的方式来进行参数优化的策略。根据优化后的工艺参数调整现场参数:进出口压力比为1.38、进口温度为30.7 ℃、天然气体积流量为11×104 m3/h,此时,发电功率达到625.3 kW,总㶲损降低了180.9 kW,其中,透平膨胀机㶲效率增至72.3%,可避免的外源㶲损减少了104.4 kW。此外,装置的年经济效益增加了114.5万元,CO2的年排放量减少了
1109.5 t。结论 针对各类复杂的天然气处理工艺,可使用高级㶲分析与响应面分析的组合优化法。首先,利用高级㶲分析量化工艺改进的潜力;若可避免外源㶲损占比较大,则再采用响应面法进一步进行参数优化。 - 2025  Vol.  54(2):    62-70
    [摘要](84)     [PDF](11) - 专利视角下的高压气态储氢压力容器技术趋势分析
- 丁贺,刘宇实
- 高压气态储氢压力容器技术具有充放氢速度快、容器结构简单等优点,是现阶段主要的储氢方式。基于IncoPat专利数据库平台,对全球高压气态储氢容器专利申请趋势、地域布局、重点申请人、技术发展、技术功效等进行了多维度分析。从关键核心技术和技术功效方面为各类创新主体准确把握技术发展脉络、追踪技术研发动向以及后续的技术研究和专利布局提供借鉴。建议国内创新主体进一步加强国内外专利布局,重点关注纤维材料、内胆材料等新技术发展动向。
- 2025  Vol.  54(2):    71-78
    [摘要](77)     [PDF](16) 油气田开发
- 微胶囊聚合物在多孔介质中的渗流与驱油特征
- 徐辉,宋倩,巩锦程,董雯
- 目的 针对常规驱油用聚合物在注入过程中不抗剪切、黏度损失大、影响驱油效果的问题,采用乳液聚合+界面聚合方式,在聚丙烯酰胺外部引入壳层,合成一种聚氨酯包裹聚丙烯酰胺的微胶囊聚合物。方法 研究了胶囊聚合物破壳前后微观形貌及粒径、缓释增黏性、抗剪切性、注入性、剖面调整能力和驱油效果。结果 结果表明,破壳前微胶囊尺寸为170~800 nm,破壳释放聚合物后,分子尺寸为50~350 nm;65 ℃下加热2 h后开始破壳释放,20 h后黏度释放率在80%以上;吴茵搅拌器强力剪切3 min再破壳,黏度保留率仍在92%以上;破壳前聚合物在50×10-3~500×10-3 μm2的岩心中均能有效注入,但剖面调整能力较弱,破壳后聚合物在渗透率大于100×10-3 μm2的岩心中可增加注入压力,且具有良好的剖面调整能力;水驱后注入微胶囊聚合物可提高采收率15.5个百分点;矿场注入微胶囊聚合物后,井口压力增加明显。结论 微胶囊聚合物在地层中具有破壳增黏能力,是一种有良好应用前景的新型驱油聚合物。
- 2025  Vol.  54(2):    79-84
    [摘要](78)     [PDF](15) - 芳基脂肪酸金属盐体系的稠油催化降黏性能
- 穆健,郑延成,孙志飞,常世腾,曾小丁
- 目的 解决胜利稠油中胶质及沥青质含量高、稠油开采难度大的问题。方法 以金属Fe和Ni盐与芳基脂肪酸反应合成了油溶性脂肪酸过渡金属盐,筛选了溶剂与分散剂,优化了催化体系组成,考查了复合体系对稠油黏度及组成的影响。结果 由等质量的芳基脂肪酸铁和C9溶剂构成的复合催化体系AOF具有较好的降黏性能。在油水质量比为7∶3、加入质量分数为1% 的AOF在160 ℃下反应12 h后,稠油黏度从204 160 mPa·s降至34 520 mPa·s,再与质量分数为0.15%的分散剂复配后,黏度进一步降至485 mPa·s。催化反应后,稠油饱和分与芳香分的质量分数分别增加了7.84个百分点和5.83个百分点,高碳数烃含量减少,低碳数烃含量增多,反应温度升高,增加了饱和分、芳香分及低碳数烃类含量;分散剂促进了石油酸皂的生成,有利于O/W乳状液的形成。结论 通过对催化反应前后胶质与沥青质的1HNMR测试表明,AOF与稠油的催化反应属于供氢催化裂解,促进稠环芳烃加氢及开环裂解。
- 2025  Vol.  54(2):    85-91
    [摘要](81)     [PDF](15) - CTBN和纳米SiO2改性环氧树脂颗粒改善油井水泥脆性研究
- 严海兵,张啸锋,赵启阳,陈敏,张成金,石庆
- 目的 通过制备一种亲水型环氧树脂基(E-54)弹性颗粒,以解决掺入现有弹性材料引起的水泥石强度降低的问题。方法 采用端羧基液态丁腈橡胶(CTBN)和纳米SiO2对E-54进行改性,制备得到了一种弹性树脂颗粒(E-RP),并通过傅里叶变换红外光谱、接触角、紫外光谱、XPS、扫描电镜和单轴压缩等手段研究了E-RP的化学组成、亲水性、分散性、微观结构和力学性能。结果 E-RP与水的接触角为54.5°,与水泥浆具有良好的相容性;CTBN与部分环氧基团成功反应,柔性链段的引入使E-RP具有更强的弹性形变能力,E-RP的压缩弹性模量较纯树脂降低了47.9%;E-RP的掺入会略微降低水泥浆的流动性,提高水泥石的抗压强度以及荷载下的形变能力。与空白水泥石相比,含质量分数为4%的E-RP颗粒水泥试样的弹性模量降低了37.5%。结论 E-RP能在水泥基体中保持良好的分散性和界面结合,从而缓解水泥石强度的衰退;E-RP能通过自身弹性变形和与水泥基体的脱黏消耗荷载能量,有效降低水泥石脆性,最终提升固井质量。
- 2025  Vol.  54(2):    92-99
    [摘要](80)     [PDF](15) - 木质素胺化改性及耐温耐盐堵水凝胶的制备及应用
- 亢智,马清杰,耿绍,石鑫,李生林,王克彦,温洋兵
- 目的 针对传统聚合物堵水凝胶在高温高盐环境下难以适应的问题,以苯基丙烷结构的木质素为原料,经胺化改性和交联固化制备一种耐温耐盐的堵水凝胶。方法 考查了木质胺化改性程度、交联剂用量、木质素胺含量、固化温度对凝胶物理强度的影响;评价了木质素胺堵水凝胶的耐老化性能,并进行了现场堵水应用实验。结果 木质素与胺质量比为1∶2时,聚乙二醇二缩水甘油醚用量为20%(w),木质素胺质量分数为15%,温度150 ℃时,固化时间为5 h;固化后胶块经21×104 mg/L矿化度盐水老化90天后压缩应力为597 kPa,凝胶的体积保留率为89.7%。现场应用结果显示,在最优配比将木质素胺堵水体系注入140 ℃和矿化度为21×104 mg/L的地层环境中,采油含水率由注入前99.0%降低至58.5%,日产原油量最高为13.8 t,有效作用时间能够达到90天。结论 作为废弃物的木质素经改性后在高温高盐油田具有潜在的应用前景。
- 2025  Vol.  54(2):    100-106
    [摘要](85)     [PDF](25) - 低渗高盐油藏段塞表面活性剂组合调驱研究
- 杨永钊,张雪莹,周昱君,周明,郭肖,马江波
- 目的 针对延长油田低渗高盐油藏现有表面活性剂驱不能提高波及体积、只能提高洗油效率、低渗区原油动用程度低、提高采收率有限的实际生产问题,开展了低渗高盐油藏调驱技术研究。方法 基于毛管束理论,研发了OBU-3低黏超低界面张力表面活性剂体系作为驱油用大段塞,与反离子自主装形成ACS-2高黏超低界面张力表面活性剂体系作为调驱用小段塞,组合成多段塞实现深部调驱。结果 大小段塞注入质量分数分别为0.5%和2.7%,吸附10次后界面张力仍达到超低值,表现出了较好的耐吸附损失性。OBU-3低黏超低界面张力表面活性剂体系乳化性和润湿性好,有利于提高洗油效率,而ACS-2高黏超低界面张力表面活性剂体系的流变性、黏弹性和黏温性良好,有利于扩大波及体积,调整吸液剖面。两体系组成的多段塞表面活性剂(0.1 PV小段塞驱+0.2 PV大段塞驱+后续水驱)组合调驱效果好,平均提高采收率为14.8个百分点,比只采用大段塞驱提高了1倍,具有聚/表二驱的驱油效果。结论 多段塞表面活性剂组合调驱能有效降低无效水循环,提高波及效率,且不含有强碱或弱碱,避免腐蚀结垢,能显著提高经济效益,对低渗高盐油藏提高采收率具有指导意义。
- 2025  Vol.  54(2):    107-112
    [摘要](79)     [PDF](15) - 富钙质胶结物低渗储层强酸酸化伤害机理及改进措施
- 南源,马双政,张耀元,陈小娟,谢伟浩,唐洪明
- 目的 解决富含钙质胶结物低渗储层采用土酸酸化投产效果不佳、酸化有效期短的问题。方法 利用核磁T2谱、电镜、ICP等测试手段对该储层岩心强酸酸岩反应前后矿物成分、孔喉结构、残酸及返排液离子成分和固相组分进行了测试分析,明确强酸投产效果差的原因及改进措施。结果 强酸主要对碳酸盐岩胶结物进行充分溶蚀,对钾长石、斜长石、黏土矿物进行局部溶蚀,但岩心溶蚀不均匀,存在明显溶蚀区与非溶蚀区界面。强酸酸化后,岩心在1.14~18.38 μm范围的中~粗孔喉频率分布增大1倍以上,小于1.14 μm的细孔喉略微增加或有所下降。酸化后产生了高含量的Ca2+、Fe3+、Si2+、Al3+等,易形成Fe(OH)3、CaF2、Na2SiF6等二次沉淀物,同时,未完全溶蚀的地层微粒易剥落堵塞。在返排阶段,酸化二次沉淀物及溶蚀不完全的微粒造成酸蚀后的中~粗孔喉被分割堵塞,造成酸化后岩心渗透率的降低,降低幅度大于50%。结论 提出强化Fe3+抑制能力、控制酸化解堵后油井产液速度、采用多氢酸体系等改进措施;现场实施后,大幅提高了该类储层的酸化改造效果,首口实施井有效期已超过8个月。
- 2025  Vol.  54(2):    113-118
    [摘要](79)     [PDF](27) 分析计量与标准化
- 基于气相色谱法的掺氢天然气分析研究
- 张佩颖,陈勇,涂振权,周理,李蒲智
- 目的 为了确认现有分析方法标准是否适用于分析氢气含量较高的掺氢天然气样品,开展掺氢天然气分析方法研究。方法 采用气相色谱法分析掺氢天然气组成,通过减小定量环、调整升温程序、调整转阀时间等措施优化分析方法。结果 氢气和氦气的分离度、方法的准确度和精密度满足GB/T 13610—2020《天然气的组成分析 气相色谱法》的要求。当氢气物质的量分数为3.01%~25.50%时,气相色谱仪呈线性响应。此外,明确了标准气体本身引入的不确定度对评估样品气不确定度的重要影响。结论 该研究为掺氢天然气质量监测和准确计量提供了支撑,为在役管道掺氢输送业务发展奠定了分析测试技术基础。
- 2025  Vol.  54(2):    119-125
    [摘要](82)     [PDF](24) - 基于质量平衡法的加臭剂四氢噻吩品质鉴定方法
- 宋超凡,张苏敏,吴岩,李海川,刘仁红,李志昂
- 目的 规范和补充天然气用有机硫化合物加臭剂品质鉴定方法,解决单一气相色谱法定性不准确及定量不全面的技术问题。方法 应用气相色谱?质谱联用法对四氢噻吩加臭剂进行品种定性,分别采用质量平衡法、气相色谱法、卡尔·费休法、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定了四氢噻吩加臭剂中有机化合物、水分及金属无机杂质的含量,计算得到四氢噻吩加臭剂纯度。结果 四氢噻吩定性分析谱图与标准谱图的匹配率达到96%以上,质量平衡法克服了由于化合物不同理化性质造成的响应值差异而无法准确测定主要成分含量的缺点,最终质量分数定量分析结果达到99.703%。结论 与标准品标称值相比较,质量平衡法的纯度定量结果更吻合,证明该方法准确可靠,可作为有机硫化合物加臭剂的品质鉴定方法。
- 2025  Vol.  54(2):    126-130
    [摘要](75)     [PDF](16) - 防冰剂对飞行器喷气燃料使用性能指标的影响
- 邢志娜,黄敬如,王禹涵,孟超,王振
- 目的 为确保飞行器喷气燃料使用可靠性,研究不同防冰剂添加量对飞行器喷气燃料的主要使用性能指标的影响及其影响规律。方法 立足用于喷气燃料的乙二醇甲醚防冰剂,通过研究喷气燃料使用指标的检测结果与相应防冰剂含量的对应关系,结合理论分析,得出具体的影响规律。结果 随着防冰剂添加量的增加,喷气燃料使用性能指标中的闪点和馏程中的初馏点降低,密度增大,水反应试验评级水平提高,其他馏程指标和运动黏度基本未发生变化。其中,闪点和水反应试验结果变化较显著。结论 当喷气燃料中防冰剂的添加量在要求范围时,随着防冰剂添加量的增加,密度指标产生了正向响应,闪点和初馏点指标产生了负向响应。为保证喷气燃料的使用安全,应严格控制防冰剂的含量,尤其是不能过量。
- 2025  Vol.  54(2):    131-135
    [摘要](77)     [PDF](17) 安全与环保
- 油气处理厂产量衰减工况下的能量系统分析与优化
- 任永苍,邓乾星,曾海刚,张凌玮,苗馨月,郭新勇,王彧斐
- 目的 针对长周期运行的油气处理厂存在产量逐渐衰减的问题,在进行节能改造时,分析产量衰减对全厂能量系统的影响,以确保节能优化措施长期有效。方法 基于多个工况的模拟结果,采用夹点分析与㶲分析方法进行全厂的能量系统分析与节能优化。结果 根据夹点分析指出了全厂主要不合理用能点,通过㶲分析获得了各装置㶲损失分布,基于上述分析结果,提出了4种节能优化方案。结论 换热网络方案、蒸汽系统改造方案、液力透平方案的节能量均随厂站原料流量的下降而存在不同程度的降低,换热网络与吸收式热泵精馏耦合方案的节能量则可在原料流量下降的情况下保持稳定。
- 2025  Vol.  54(2):    136-143
    [摘要](84)     [PDF](14) - TX-100/SDS/微生物协同修复含油土壤研究
- 杜正杰,何平,王清威,郝维露,李雨彤,高天玮,钟诚
- 目的 土壤污染是石油开采与集输过程中亟需解决的环境问题,传统的微生物修复方法对含油土壤的修复效率较低。基于表面活性剂对原油的良好分散性和外源石油降解优势菌液的加入,将有助于石油在土壤中更好地分散,为微生物修复含油土壤提供高效的手段。方法 采用表面活性剂TX-100/SDS与微生物复配体系对含油率为3%(质量分数)的含油土壤进行40天的修复实验,用GC-MS测试仪测试石油烃组分变化,16S rRNA基因测序测试微生物群落组成变化,并测试了酶活性变化。设置空白土壤对照组(E1组),添加菌液组(E2组)、添加表面活性剂组(E3组)、表面活性剂与菌液联合组(E4组)进行实验。结果 40天内,E4组石油降解速率最快,降解率达65%,与E3组相似,高于E2组的58%。E2组~E4组石油降解率与降解速度均显著高于对照组。E2组~E4组烷烃相对丰度均为50%,较原油烷烃相对丰度下降了38个百分点,苯酚相对丰度也有所降低。石油降解细菌假单胞菌属,变形菌门,放线菌门,厚壁菌门均在E4组被检测到,引入菌液细菌富集不显著。脱氢酶活性在E4组中持续上升,与烷烃降解趋势吻合,多酚氧化酶活性在E2组~E4组变化均不明显,含油土壤复杂芳香族化合物难以降解,这可能限制了多酚氧化酶活性。结论 TX-100/SDS表面活性剂与微生物的协同作用能够显著地提高含油土壤的微生物修复效率,表面活性剂的有效使用促进了接种菌群在优势生长阶段对烷烃的快速降解。
- 2025  Vol.  54(2):    144-150
    [摘要](74)     [PDF](23)